近幾年生產(chǎn)汽車(chē)鋼材所需的鐵礦石與焦炭等自然資源日趨緊張,提高材料利用率,不僅能降低汽車(chē)的制造成本,提高汽車(chē)品牌的競(jìng)爭(zhēng)力,而且也符合節(jié)能降耗的環(huán)保理念。
工藝優(yōu)化
落料排樣優(yōu)化,減少?gòu)U料
針對(duì)一些異形的沖壓件,可以對(duì)開(kāi)卷落料模具內(nèi)毛坯板料的排布方式進(jìn)行優(yōu)化,以減少?gòu)U料,盡可能多的開(kāi)卷出毛坯板料,提高材料利用率。
圖1為T(mén)6車(chē)型的左右內(nèi)縱梁落料模內(nèi)毛坯板料的排樣優(yōu)化,將原先一步距產(chǎn)出一張板料,優(yōu)化為一步距產(chǎn)出兩張板料,減少了廢料的重量,使得左右內(nèi)縱梁的材料利用率從78.2%提升到87.6%。

材料規(guī)格合并,減少?gòu)U料
為提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,豐富銷售產(chǎn)品陣線,每年汽車(chē)廠都會(huì)有新車(chē)型的投入,新車(chē)型零件投入都會(huì)有新規(guī)格材料產(chǎn)生。當(dāng)車(chē)型批量生產(chǎn)結(jié)束時(shí),對(duì)應(yīng)的專用鋼材都會(huì)因消耗緩慢而占用庫(kù)存,因此每增加一種新規(guī)格的鋼材就會(huì)造成庫(kù)存和管理成本的增加,汽車(chē)廠必須盡可能保證鋼材的通用性,減少鋼材的品種數(shù)量。
圖2為T(mén)6車(chē)型的機(jī)罩外板排樣優(yōu)化過(guò)程,T6車(chē)型的機(jī)罩外板卷寬為1330mm,開(kāi)卷步距為1820mm,需要使用落料模;而X7車(chē)型的機(jī)罩外板的卷寬為1830mm,使用弧形擺剪剪切落料,無(wú)廢料。

圖2 T6車(chē)型的機(jī)罩外板排樣優(yōu)化過(guò)程圖
由于T6機(jī)罩的開(kāi)卷步距與X7機(jī)罩卷料的料寬相近,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,可以使用X7機(jī)罩的卷料,按步距1170mm的參數(shù),用弧形擺剪生產(chǎn)T6機(jī)罩的板料。
通過(guò)工藝優(yōu)化,材料利用率提高3.7%,同時(shí)減少原T6機(jī)罩外板專用的鋼材規(guī)格,增加了材料的通用性,降低了庫(kù)存與管理成本。
模具設(shè)計(jì)優(yōu)化,一模多件
在一套模具上同時(shí)生產(chǎn)多個(gè)零件時(shí),利用大零件孔洞處的廢料生產(chǎn)一個(gè)或多個(gè)小零件,達(dá)到提高材料利用率的效果。
B5車(chē)型機(jī)罩內(nèi)板和T7門(mén)內(nèi)板的模具(圖3),分別利用機(jī)罩內(nèi)板和門(mén)內(nèi)板零件孔洞處廢料,沖壓出機(jī)罩加強(qiáng)板零件和門(mén)鎖加強(qiáng)板,避免了單獨(dú)使用材料生產(chǎn)機(jī)罩加強(qiáng)板及門(mén)鎖加強(qiáng)板。

圖3一模多件,套裁利用示意圖
模具設(shè)計(jì)優(yōu)化,板坯組合
模具設(shè)計(jì)時(shí),將左右對(duì)稱零件設(shè)計(jì)在一起沖壓成形,通過(guò)工藝優(yōu)化,將兩張板料沖壓出兩個(gè)零件改為一張板料沖壓出兩個(gè)零件,減少工藝補(bǔ)充面積,提高材料利用率。
圖4為MX3車(chē)型的左右后門(mén)外板零件模具設(shè)計(jì)與M44車(chē)型左右后門(mén)外板模具設(shè)計(jì)對(duì)比。MX3車(chē)型的左右后門(mén)外板一張板料沖壓一個(gè)零件,零件的四個(gè)方向都需要工藝補(bǔ)充面;而M44車(chē)型左右后門(mén)外板為一張板料沖壓出兩個(gè)零件,相當(dāng)于減少一個(gè)工藝補(bǔ)充面。通過(guò)對(duì)比,M44車(chē)型后門(mén)外板材料利用率比MX3后門(mén)外板材料利用率提高4.16%。

圖4模具設(shè)計(jì)對(duì)比圖
材料尺寸優(yōu)化減小毛坯尺寸
通過(guò)調(diào)整毛坯板料在拉延模內(nèi)的定位,減少拉延筋以外多余材料的工藝補(bǔ)充,從而減小零件所需的毛坯板料尺寸,提高材料的利用率。
圖5為T(mén)/B車(chē)型前風(fēng)窗下橫梁零件,對(duì)拉延成形過(guò)渡件觀察發(fā)現(xiàn),拉延件的工藝補(bǔ)充區(qū)域還有很大一部分毛坯板料未被有效利用,通過(guò)測(cè)量,將此零件的開(kāi)卷步距從原來(lái)的590mm減少到560mm,并對(duì)拉延模進(jìn)行研合、對(duì)板料定位裝置進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)過(guò)外觀檢查和三坐標(biāo)測(cè)量幾何尺寸后確認(rèn):在板料步距減小30mm的情況下,零件成形正常,質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)



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